【项目背景】
某客户钛合金精密工件拉平后清洗线,双槽碱性清洗(200L×2,480s+480s),配套一道喷淋+三道超声波水洗,日产能数万件。长期受困于工件发黑及水印残留问题,严重影响产品良率。
【问题诊断】
经系统性排查,锁定核心症结:
- 发黑根源:前道工序药水浓度不足,拉平处理环节引发氧化反应
- 水印残留:现有药水漂洗性能待优化
【验证过程】
测试方案 关键变量 样本量 脏污率 发黑率
基准测试 8%开槽 468件 50% 100%
浓度提升 10%开槽 852件 27.5% 100%
缓蚀添加 10%+缓蚀剂 330件 0% 50%
工艺整改 调整前道浓度+拉平优化 48件 0% 0% ✓
平行对照 客户现用药水(同批件) 48件 0% 0%
【解决方案】
1. 根因消除:协同客户优化前道工序药水浓度,彻底阻断拉平氧化路径
2. 药水微调:针对漂洗水印残留进行配方优化,提升脱水性与表面张力控制
【项目成果】
✓ 发黑问题归零 —— 工艺整改后发黑率由100%降至0%
✓ 清洗良率提升 —— 脏污缺陷同步消除
✓ 水印可控可调 —— 通过药水微调配方可彻底解决
【技术价值】
本案体现我司在精密清洗领域"工艺协同、系统解决"的技术能力——不仅提供高性能清洗药剂,更能穿透至前道工序定位根因,为客户提供跨工艺段的整线优化方案。